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直進式拉絲機的簡介與工(gōng)作原理
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生產不鏽鋼絲的直進式拉絲機變頻改造為(wéi)例(lì),來闡明變頻操控的使用過程及作用(yòng)。 2 直進式拉(lā)絲機變頻(pín)操控體係 該直進式拉絲機首要(yào)對精軋出來的不鏽鋼絲進行牽伸,設(shè)計的工藝要求為:(1)拉(lā)絲速度600m/min;(2)加工種類(lèi)首要三種,分(fèn)別是進線2.8mm→出線1.2mm、2.5mm→1.0mm、2.0mm→0.8mm;(3)緊急泊車斷頭(tóu)不多於2個。 直進式拉絲機是拉絲機中難操控的(de)一種,由於它是多台電機一起對金屬絲進行拉伸,作業的效率很高。不象曾經經常遇到的水箱拉絲機和活套(tào)式拉絲機(jī),允許金屬絲在各道模具之間打滑。一起它對電機的同步性以及動態響應的快速性都有(yǒu)較高的要求。由於不鏽鋼材料特性比(bǐ)較脆,缺少像高碳鋼絲或許鋼(gāng)簾線那樣的韌性,比較容易在作業過程中拉斷。 本體係共有8台11KW變頻器。體係的電氣裝備為活套一台,安(ān)裝在級,作(zuò)用是將成卷的(de)不鏽鋼絲牽引到拉絲部分,由於活套可以自在打滑,因而這台電(diàn)機不需要特別的操控。拉(lā)絲部分共有六個直徑400mm的轉鼓。每個轉鼓之間(jiān)安裝有用於檢測方位的(de)氣缸擺臂,選用位移傳感器可以檢測出擺臂的(de)方位,當絲拉得緊的時候,絲會在擺臂的氣缸上麵產生壓力使(shǐ)得擺臂下移。終是收卷電機,該部分選用自行滑動的錐形支架,整個過程卷徑基本不變化,因(yīn)而不需要(yào)用到卷徑核算功用。八台電機功率選用(yòng)變頻專用電機,一起帶有機械製(zhì)動設備。 直進式拉絲機的體係(xì)邏輯操控較(jiào)為複雜,有各種聯動聯係,由(yóu)PLC完成。同步方麵的(de)操控則悉數在匯(huì)川MD320變頻器內部完成,不依(yī)賴外部操控。 其作業原理是:依(yī)據操作(zuò)工在(zài)麵板設定決定作業的速度,該速度的模仿信號進入PLC,PLC考慮加減速度的時間之後依照一定的斜率輸出該模仿信(xìn)號。這樣做的意圖首要是滿足點動、穿絲等(děng)一些作業的需(xū)要。PLC輸出的模仿電壓信號一起接到所(suǒ)有變頻器的AI2(AI1也可以)輸入(rù)端,作為速度的主給定信號。各擺臂位移傳感器的信號接入到對(duì)應的轉(zhuǎn)鼓驅動變頻器作為PID操控(kòng)的反應信號。依(yī)據擺臂在中間的方位,自己設定一個PID的給定值。這個體係是非常典型的帶前饋的PID操控體係,一(yī)級串一級,PID作為(wéi)微調量。 之(zhī)所以(yǐ)挑選匯川MD320變(biàn)頻器(qì),在於它能輕鬆完(wán)成主速度跟(gēn)從加PID微調的功用,而無須額外的操控板。在本體係中參數設置如下: F0-03=2:主頻率源X為AI2 F0-04=8:輔佐頻率源Y為PID F0-07=1:頻率源挑選為主頻率源X+輔佐頻率源(yuán)Y FA-00=0:PID給定源為數字鍵盤給定(dìng) FA-01=4:PID的設定(dìng)值(zhí)(該值的基準值為體係的(de)反(fǎn)應(yīng)量) FA-02=0:PID的反應值AI1 FA-03=0:PID的(de)作用方向(當反應信號大於PID的給(gěi)守時,要求變頻器頻率輸出下降,才幹到達PID平衡) FA-05=25:PID的P值 FA-06=1:PID的I值 FA-07=0.08:PID的D值 FA-08=0.1:PID?的采樣周期 FA-09=0:PID的誤差極(jí)限 由於體係的(de)安穩在(zài)很大程度上取(qǔ)決(jué)於PID作用,因而對其參數的整定有必要考慮周全,在低速、高速、升速和降速等狀況都予以考慮。另外(wài)在本(běn)體係中有必要參加微分(fèn)限(xiàn)幅。 3 結束語 本體係在優化參數值之後,設備試(shì)機時速(sù)度600米/min非常安穩,完全處理了本來選(xuǎn)用同步板高速度下麵不穩的問題(本來隻能開到300米/min)。通過各種工況下的對(duì)比測驗,和選用進口直流驅動器的拉(lā)絲機功能一樣(yàng),一起設備(bèi)效率為90-95%、節電率為40%左右。而且本體係電氣器件裝備簡練、邏(luó)輯清晰,成本與本來相比還有較大的下(xià)降,的確是個性(xìng)價比優。
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